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最新電解鋁技師技術年度總結 鋁電解技師技術總結優(yōu)秀

格式:DOC 上傳日期:2023-05-06 22:01:39 頁碼:7
最新電解鋁技師技術年度總結 鋁電解技師技術總結優(yōu)秀
2023-05-06 22:01:39    小編:zdfb

總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,因此,讓我們寫一份總結吧。寫總結的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編為大家?guī)淼目偨Y書優(yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。

電解鋁技師技術年度總結 鋁電解技師技術總結篇一

一、設備運行維護管理常態(tài)化工作有序開展。

隨著設備運行維護經(jīng)驗不斷積累,各單位設備日常運行維護管理工作日漸規(guī)范。突出表現(xiàn)在:

1、定期潤滑保養(yǎng)工作開展較好,記錄規(guī)范,機械傳動設備潤滑及時到位,20xx年沒有發(fā)生一起因潤滑不良造成設備損壞的事故。陽極車懸鏈運行維護是一個典型事例,通過對懸鏈潤滑周期、點檢部位、點檢人員規(guī)范確定,20xx年懸鏈故障停機率較20xx年大幅度降低。

2、設備日常巡檢項目、周期不斷規(guī)范完善。以供電車間設備巡視點檢和定期管理模式為樣板,要求凈化、機電、陽極車間對各自設備日常點檢巡視項目、周期和記錄進行了完善,保證設備缺陷及時發(fā)現(xiàn),及時消除,避免故障擴大。生技科加大了對各單位設備消缺監(jiān)督檢查力度,加大對巡檢、

消缺不及時造成設備故障的考核力度,20xx年設備缺陷日常消缺率較20xx年顯著提高。

3、設備管理制度、基礎資料不斷完善。

20xx年對公司設備管理范圍劃分、固定資產(chǎn)管理、起重設備管理、大中修管理、設備事故管理、設備分級等制度進行了修訂完善,對設備電子臺賬進行了刷新,保證設備制度、資料與生產(chǎn)同步,指導、服務生產(chǎn)。

二、加強設備消缺,持續(xù)開展設備優(yōu)化消缺,提高運行安全性和穩(wěn)定性,減少故障率。

1、及時吸取同行業(yè)事故教訓,年初配合西開公司完成了gis開關站13個工作間隔內干燥劑盒老化缺陷全面整改,避免發(fā)生重大設備事故。

2、針對電解槽打殼氣缸酚醛支座絕緣容易磨損,更換工作量大問題,組織三個電解車間經(jīng)過改造實驗,利用尼龍絕緣材料替代,不僅耐磨耐用,單個尼龍絕緣套較酚醛絕緣套成本降低1/3。

3、針對電解槽打殼氣出鋁端附近2個氣缸潤滑不良故障率高問題,3月份組織電解二車間對2201—2236#槽進行了油杯改造實驗,經(jīng)過實際運行,潤滑效果良好,證明了油杯改造的可行性,為系列電解槽該部分整改提供了技術支持。

4、針對陽極車間液壓站循環(huán)水壓力低,液壓站頻繁高溫問題,組織陽極車間利用空壓站循環(huán)水池,安裝潛水泵,保證

液壓站工作水壓和流量,徹底解決了水壓低問題。

5、督促多功能天車廠家對天車打殼四連桿機構和減震結構件改進,結合車間加強天車工操作管理,公司對打殼機異型高強螺栓等消耗性配件定額控制,20xx年8—11月份,三個電解車間平均每月消耗異型高強螺栓5條,較1—7月份平均每月消耗12.86條,消耗數(shù)量減少60%,每月減少輔材消耗0.63萬元。

6、針對陽極車間6#中頻爐線圈絕緣故障,使用時多次發(fā)生打火放電問題,組織車間技術人員認真分析故障原因,確定維修方案,對6#中頻爐線圈進行了整體大修,徹底解決了線圈運行中放電問題。

7、針對2#空壓站循環(huán)水質差問題,組織凈化車間投運砂濾罐,將陽極循環(huán)水溢流口引入砂濾罐,增加過濾流量和時間,限度降低循環(huán)水雜志含量,保證2#空壓站水質。

8、針對磷鐵環(huán)壓脫機*滑道螺栓斷裂,設備整體停運維修周期過長,外協(xié)維修費用過高問題,組織陽極車間、博奧公司詳細制定維修方案,通過實驗性維修積累經(jīng)驗,利用分時分段維修的辦法,在不影響正常生產(chǎn)的情況下成功對設備進行了修復,節(jié)約了可觀的維修費用。

三、設備大中修、技改、購置項目計劃按順利開展。

1、20xx年1—11月份公司設備中修共完成186臺次,通過對設備大中修項目和材料控制,公司設備大中修共消耗費用

270.0618萬元,占全年大中修費用69%(不含電解槽大修)。

2、電解槽大修完成五臺次,完成年計劃62.5%。

3、截止11月份共組織完成了:電解煙道末端加裝檢修平臺、螺旋加料器改造、橋吊下料機構改造、堆垛天車夾臂改造、殘極池改造、槽罩板絕緣改造、天車料箱加裝除塵器改造、凈化打料風機改造共8項技改項目,余風漏料改造項目正在實施。通過以上技改項目的實施,設備運行安全性、經(jīng)濟性進一步提高,電解車間生產(chǎn)秩序進一步優(yōu)化,粉塵污染和員工勞動強度進一步降低。完成購置項目四項,柴油發(fā)電機購置項目暫緩執(zhí)行。

四、設備節(jié)能管理

1、加強設備“跑、冒、滴、漏”治理,杜絕浪費。

針對公司系統(tǒng)風壓低,部分單位節(jié)能管理意識不強,氣路漏風問題普遍的問題,通過連續(xù)排查、通報等督促方式,對電解車間、陽極車間壓縮空氣回路氣缸、接頭、閥門等部位環(huán)節(jié)常抓不懈,扭轉車間管理人員管理思路,通過3個月的嚴管,設備漏風問題得到了遏制,并形成了定期檢查習慣。

2、水、電、汽定額控制,根據(jù)季節(jié)變化和經(jīng)驗數(shù)據(jù)調整定額,減少能源浪費。

通過不斷完善公司能源計量系統(tǒng),20xx年上半年對公司水路計量系統(tǒng)進行了全面完善,各單位均加裝了計量標記。分別查處整改了槽大修、運輸車間水管長流水消耗量大和供

電緩沖水池及空壓整流儲水池管理不到位溢流問題,減少了水資源浪費。

五、外協(xié)管理

20xx年1—11月份共發(fā)生外協(xié)項目57項,產(chǎn)生外協(xié)費用493697元(含槽罩板維修、多功能天車、橋吊空調維修、陽極車間偏跨房除塵治理費用)。

六、設備管理工作存在不足。

1、車間設備管理干部和基層干部員工設備管理積極性沒有良好調動,部分單位設備管理工作缺乏自檢督促,存在設備缺陷發(fā)現(xiàn)、消缺不及時的現(xiàn)象,需進一步通過制度約束、激勵等措施,督促車間加強自查管理。

2、設備管理制度和運行操作規(guī)程需進一步細化完善,各種設備記錄需規(guī)范,加強檢查督促落實。

3、日常設備管理工作方法和工作靈活性需改善。

4、日常事務性工作過多,投入設備管理精力過少。七、20xx年工作計劃

1、通過完善各管理制度,明確管理標準,加強督促引導等管理手段,調動車間和基層管理人員設備管理積極性。

2、加大設備管理工作落實執(zhí)行力度,加強設備定期工作管理和記錄管理,提高設備點檢、維護、保養(yǎng)質量,保障設備運行穩(wěn)定。

3、加強設備配件維修力度,鼓勵、督促車間自主維修,減

少備品備件購置,降低材料消耗。

4、及時刷新完善各種設備、工具、定值、程序、計量儀表臺帳。

5、設備保護定值修改、重要設備運行方式改變、設備技術改造公司統(tǒng)一管理。

6、無設備事故,未遂事故,設備故障及時上報。

7、設備檢修合格率100%。

8、各單位重要設備完好率達到99%以上。

電解鋁技師技術年度總結 鋁電解技師技術總結篇二

進入工廠工作已一月余,從初入工廠時被工廠翻天覆地的變化所震驚到現(xiàn)在在師父的指導下進行簡單的操作?;叵胍宦纷邅?,可謂感觸頗深,受益良多。

對于所從事的焊工工種,我是完全的新人。從未接觸過機械加工制造的我。雖然做了充足的心理準備,但面對陌生的行業(yè)和工作環(huán)境,還是有力不從心之感。但這種感受在師父和同事的幫助指導下很快便煙消云散。

分配到班組后的第一課是“安全生產(chǎn)知識”。師父要求我們對不了解的設備不亂觸摸、操作,并時刻注意車間內地面上的電線,懸空的吊具吊繩等等。杜絕一切安全隱患。

為了讓我們盡快熟悉工作,師父給我們布置了閱讀學習《金屬工藝學》、《機械基礎》、《機械識圖》、《數(shù)控直條切割機說明》等書籍,以便對實際工作有簡單的理論認知,并結合理論認識了各種型號的基礎原材料。如,h型鋼,槽鋼,帶鋼,錳鋼等。

進入實際生產(chǎn)后,每當生產(chǎn)圖紙下發(fā)時,師父便要求我們一起讀圖,從車輛配件圖到大型低平板掛車的幅板圖。尤其在掛車大架的幅板圖的識圖方面,由于技術部下發(fā)的圖紙是整個大架的半成品圖紙,其中加入了翼板和加強副板等需要與掛車大架焊接后的尺寸。所以實際的板材切割過程中,要對圖紙作必要的還原,以得到真實、可靠、準確地數(shù)據(jù)。這就要求我們對給定數(shù)據(jù)做準確的計算。為了保證這一點,師父有時為了確認一個幅板的規(guī)格、尺寸會多次往返技術部和生產(chǎn)現(xiàn)場,應要求我們同他一起進行多遍的計算。師傅說:“只有用準確的數(shù)據(jù)才能生產(chǎn)出合乎標準的產(chǎn)品,我們作為整個分廠生產(chǎn)的第一道工序,更應將產(chǎn)品的誤差降到最低。這是對工作的負責,更是對產(chǎn)品的負責?!睅煾高@種嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度在無時不刻地影響著我們。

雖然我們進行了初步的理論學習,并由師父的悉心指導,但真正進入實際生產(chǎn)操作時,我還是感到了辛苦和困難。

首先,由于數(shù)控直條切割機的安裝位置與機床初始設置不同,說明書中的__、y軸和實際的__、y軸相反,讓我很長時間調整不過來。

其次,我了解到只是編程、操作是遠遠不夠的。比如在七個大型板材時,為了保障其他工段的材料供應,提高生產(chǎn)效率是必不可少的。師父會在切割時多加一道刀,在保證內應力不變的情況下,使鋼板同步受熱,同步膨脹,同步切割,同步變形,將原來生產(chǎn)兩塊板材的四道刀變成三道刀,達到節(jié)約板材,節(jié)約氣體,節(jié)約時間,提高效率的目的。

又如,在配件的下料過程中,由于配件時不規(guī)則圖形,所以要考慮怎樣在相同大小的錳板上多生產(chǎn)出幾塊配件,這就牽扯到“套裁”問題。這好似我認為比較難以掌握的。例如“后門旋轉臂”的切割,沒有竟然的我只是單方面的考慮如何省刀,卻忽略了如何節(jié)約板材。但接觸到“套裁”后,我明白了這學問的高深。

再如,在切割__用油罐擋泥板法蘭的過程中,我們選用了連貫的切割方法,這樣做既減少了每一件的預熱時間,又減少了刀在直線段的重復,提高了割縫的光潔度,減少了車工加工的工序,可以直接用于鉆孔使用,使生產(chǎn)一氣呵成。

師父說:“不要輕看這些配件的生產(chǎn),以為這是簡單的重復勞作。要知道,每次的切割都要經(jīng)過嚴密的計算,以達到最優(yōu)化的結果?!睅煾傅淖毅懯恰皩W無止境”。他把這句話送給了我們。他說:“這樣可以時刻提醒自己在工作、生活中不斷學習,不斷進步。”

隨著學習的深入,我將以更加踏實的心態(tài),刻苦學習基礎知識,立足本職工作,以期取得更大的發(fā)展。

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